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發(fā)布時(shí)間:2023-05-19閱讀量:38
經(jīng)過多次改進(jìn)和試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了漏油的主要原因:一是葉輪側(cè)軸承座與葉輪之間的正壓區(qū)域,空氣從殼體與軸套之間的間隙吹入軸承室,帶出潤(rùn)滑油;二是葉輪側(cè)軸承座與葉輪之間的軸套存在設(shè)計(jì)缺 陷,長(zhǎng)期運(yùn)行松動(dòng),軸套與軸碰撞摩擦,導(dǎo)致間隙過大。此時(shí),空氣從間隙進(jìn)入軸承室,帶出潤(rùn)滑油,加速泄漏。找到泄漏源后,采用軸承套內(nèi)注膠外加導(dǎo)流圈的工藝,徹 底解決了漏油問題。
原因分析和解決方法針對(duì)送風(fēng)機(jī)軸承座漏油問題,2005年應(yīng)安裝負(fù)壓裝置進(jìn)行改造,消除軸承座漏油。負(fù)壓抽油裝置將油吸入送風(fēng)機(jī)離心風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)道。雖然解決了潤(rùn)滑油漏油污染送風(fēng)機(jī)軸承座和地面的問題,但油被抽入送風(fēng)機(jī)。潤(rùn)滑油積聚在送風(fēng)機(jī)外殼中,造成送風(fēng)機(jī)葉輪污染。潤(rùn)滑油的使用增加,補(bǔ)油更頻繁。
分析認(rèn)為:正常情況下,軸承高速旋轉(zhuǎn),空氣從外殼與軸套之間的間隙吹入軸承室。由于軸承座端蓋和迷宮密封的阻礙,腔內(nèi)為微正壓。強(qiáng)壓氣流的產(chǎn)生是由于送風(fēng)機(jī)中的高壓空氣通過軸套與葉輪、軸與軸承內(nèi)圈之間的間隙進(jìn)入軸承座造成的。
軸套對(duì)軸承內(nèi)圈和風(fēng)機(jī)葉輪起軸向定位作用,軸套與軸之間有間隙。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,軸套松動(dòng),用定位螺釘固定軸套。短時(shí)間內(nèi)效果很好,但運(yùn)行不到一個(gè)月后,軸套仍會(huì)松動(dòng)。
要解決松動(dòng)問題,必 須對(duì)配合間隙有牢固的填料。要解決漏油問題,必 須消除離心風(fēng)機(jī)向軸承座的通風(fēng)問題。然后提出用高壓注膠到軸套與軸之間的間隙進(jìn)行注膠,解決軸套松動(dòng)通風(fēng)問題;通過軸套外圈和導(dǎo)流圈改變風(fēng)向,消除軸承漏油。
改造后,經(jīng)過一年多的運(yùn)行觀察,軸承座無漏油,軸套定位良好,無松動(dòng)。改造有效消除軸套與風(fēng)機(jī)葉輪、軸承內(nèi)圈的碰撞和摩擦,消除漏油,軸承在正常潤(rùn)滑條件下工作,有效防止軸承燒毀和火災(zāi)事故,保證離心風(fēng)機(jī)和機(jī)組的安 全運(yùn)行,節(jié)省潤(rùn)滑油,消除風(fēng)道振動(dòng),降低噪聲,降低運(yùn)行強(qiáng)度,改善工作環(huán)境,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和推廣價(jià)值。
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